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焦?fàn)t氣中萘的危害及解決方法
煤焦油萘含量測試 詳詢國聯(lián)質(zhì)檢姚工 13819259681
一、萘的來源及性質(zhì)
焦炭生產(chǎn)中萘以氣態(tài)形式進(jìn)入到焦?fàn)t氣中一般經(jīng)過洗苯流程,
用洗
油將其溶解吸收,但其效率
<80%
,因此焦?fàn)t煤氣洗苯脫硫后仍有
500-600mg/m
3
殘留。
萘是最簡單的稠環(huán)化合物,是光亮的片狀晶體,具有特殊的氣味,
比重
1.162
熔點(diǎn)
8
0
℃,沸點(diǎn)
218
℃,易揮發(fā)易升華易燃不溶于水,溶于
乙醇和乙醚等,
易發(fā)生取代反應(yīng)和加氫反應(yīng),
也是俗稱衛(wèi)生球
(樟腦丸)
的主要成分。
二、萘的危害
焦?fàn)t氣萘含量高時(shí),常常會(huì)在煤氣管道凝結(jié)成片狀結(jié)晶,造成管線
及其他常溫設(shè)備的堵塞。
在冬季此問題更加突出,
而且煤氣中萘氨并存,
往往是兩者同高,黑貓焦化曾因此而造成預(yù)脫硫槽、脫硫槽堵塞,疏通
停車割除堵塞管線,更換脫硫劑(脫硫劑當(dāng)時(shí)脫硫正常)
,而由于它的
加氫特點(diǎn),
造成在預(yù)加氫段形成大量的積炭,
典型的情況如在云南大為
焦化
20
萬噸甲醇
/
年的預(yù)加氫形成厚度為
0.8m
的黑色塊狀物,僅預(yù)加
氫壓差達(dá)
0.7Mpa
,黑貓則近
1mm
厚的碳層,只有被迫停車更換催化劑,
云南大為取樣經(jīng)分析該黑色物質(zhì)中含有
51.2%
的碳,
14.7%
的硫,
可以判
斷主要為焦油、萘、苯加氫裂解積炭所致,因此之故,加氫催化劑的有
機(jī)硫轉(zhuǎn)化率不高,特別是預(yù)加氫失活快,
3
個(gè)月后基本失活,極大的損
害了催化劑轉(zhuǎn)化性能。
(這與該廠未能按原設(shè)計(jì)實(shí)施,取消了脫油預(yù)脫
硫槽也有一定關(guān)系,當(dāng)然主要與化產(chǎn)煤氣質(zhì)量直接相關(guān))
三、現(xiàn)有解決辦法
1.
在洗苯工段采用含醇類的混合溶劑,提高洗苯效率
2.
采用低溫甲醇洗或
NHD
脫硫,
利用萘在甲醇及
NHD
中高度溶解的特
性,在脫硫同時(shí)脫除萘
3.
采用西南院的變溫吸附(
PTA
)技術(shù)。
(實(shí)際就是利用活性炭和硅膠
做吸附劑,輔以升溫脫附的再生技術(shù))
四、建議方案
上述
3
個(gè)方法或是源頭治理,或是成本偏高,對于無焦化裝置,取
氣于人的企業(yè)顯然不適合,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐建議如下:
采用可再生的多功能活性炭吸油劑,利用活性炭的特有大孔完全可
以在常溫度條件下將萘及其他焦油,
芳烴及硫化氫充分吸附,
同時(shí)每個(gè)
槽配以蒸汽升溫管線,定期進(jìn)行再生(每周一次,溫度
250-300
℃,注
意:萘熔點(diǎn)是
218
℃故再生溫度必須≥
220
℃)
,一般每槽吸油劑可長期
反復(fù)使用,壽命≥一年。如果活性炭床層未發(fā)生粉化,床層壓力無明顯
上升,即可反復(fù)繼續(xù)使用。這樣可以把脫萘脫油脫硫三者結(jié)合起來,操
作上也容易實(shí)施。
按貴廠現(xiàn)有情況來看我們建議增設(shè)一臺(tái)脫硫槽裝填約
40m3
脫油劑,
同時(shí)改原有的脫油脫硫?yàn)榇⒙?lián)結(jié)構(gòu),
這樣即可脫萘又可
脫硫脫油(包括芳烴)
,在常溫給予徹底解決,可避免萘在系統(tǒng)后移,
在預(yù)加氫形成積炭影響有機(jī)硫的轉(zhuǎn)化